富平公司:唱响“增节降”主旋律
“紧扣‘降成本’这一关键性原则,秉承‘低成本’这一核心竞争力,依靠智能化手段,深挖设备潜力,突出比较优势……”面对“十四五”怎么干?富平公司给出坚定的回答。细数成果,该公司厚积薄发谋发展,牢固树立过紧日子思想,在降本增效上下功夫,2020年水泥产量同比增长率,电耗、实物煤耗同比下降率均创历史最好水平,用数据书写高质量发展新篇章。
善用“工法”实现“增”的曲线
“通过对磨机的研磨效率、下料连续性和设备参数等方面的改进,全面完成了1#矿渣磨磨辊技改,台时由85t/h提高至120t/h。”该公司主动发挥潜在效能,实现磨机能耗大幅降低。以“矿渣磨改造+立磨预防性管理工法”使得矿渣磨电耗同比降低1.6度。
“通过改造,矿渣磨的运行效率不仅大幅提升,同时也实现了车间‘低能耗,高效率’双目标。”该公司制成车间党支部书记李鹏介绍道。
结合上新的余热发电项目特性,以“高温风机改造+工艺漏风管理工法”为措施,在进一步细化工艺管理的基础上,回转窑电耗同比降低0.99度;全年平均实物煤耗达到131.46公斤/吨,同比降低1.59公斤/吨。通过编制《发运效率提升工法》,有效地提升了发运装车效率,实现了每小时装车22辆以上,水泥日发运量再创新高。
该公司始终将“当下改”和“长久立”有机结合,按照“消缺—提升—稳固”的标本兼治模式,实现技术与管理“双促双效”,以月为节点,画出了效益稳增长的完美上扬曲线。
治改“双驱”促进“节”的落地
该公司始终倡导“物尽所用”,开展了多种修旧利废活动,据统计,全年修旧利废中心定位轮38个,利用废旧皮带制作排渣皮带除铁器2条、13A11皮带备用皮带29.5米,共计节约辅材2.5万元。
“我们自主设计应用的PID自动控制脱硝系统,有效控制喷氨用量精度,从源头通过技改控制“氨逃逸”和氮氧化物排放,全年氮氧化物、二氧化硫、颗粒物平均排放指标同比降低13.02毫克、2.69毫克、0.08毫克,各项指标连续三年稳定减排。”该公司自动化室主任柏哲言语里掩不住自豪。改造后年氨水用量下降,年节约氨水费用约34万元,成为节支降耗最强动力。
“对于物资供应部,我们的工作重点就是有效降低物资库存超储、呆滞物资,节约流动资金,提高资金使用效率,最终实现‘零’库存。”该公司物资供应部副部长艾鹏说道。本着“先易后难、逐步推进、不留后患”的原则,采取多种措施,物资盘活完成率142.35%。
优化“设计”达到“降”的目标
“水泥行业要从传统制造升级为智能制造,要在技术创新方面加强沟通交流,从中找出共性问题,形成‘集中攻克、大力推广、互学互鉴’的创新改革氛围。”在生态水泥公司职工“五小”技术创新成果座谈会来自基层一线的技术骨干积极建言献策。
为营造全员创新创效的良好氛围,引导更多员工参与到一线创新活动,该公司集中展示了“一种新型扒钉折弯机”“一卡通一体机故障排除及功能改造”“窑头气旋式密封改造”“ 原料磨工艺系统优化”“水泥散装装车伸缩内外胆改为钢制伸缩筒”等11项技术创新成果。
“通过举办此次‘五小’技术创新成果展,在营造崇尚发明、鼓励创新的良好氛围中,实现降本增效的目的。”其实每一项小改小革成果,都凝聚着广大职工们的智慧和汗水。据统计,近年来,该公司开展合理化建议、小改小革、“五小”技术创新30余项,创造经济价值385万元。(吕建)